要想降低故障率,還得在冶煉水平上狠下功夫。
涉及到鼓風機、抽水機的製造,工業部目前的精力主要在鼓風機上面,抽水機還在設計階段,需等鼓風機研發告一段落後,再行啟動製造、測試。
鼓風機的難度主要在轉子(葉輪)和齒輪兩項,其中齒輪沒啥好辦法,只能透過不斷提高鑄造水平,然後憑人工打磨進一步提高質量。
具體來說,就是透過實驗,一步步完善製備手冊,將整體制造效率、品質提升上來,這將是一個比較漫長的過程。
作為鼓風機的核心部件,轉子對品質的要求是比較高的。
在試驗過幾次雙葉片轉子後,工業部決定直接上馬三葉片轉子,在蒸汽機轉速短期很難提高的情況下,只能透過增加葉片的辦法,將鼓風效率提升上來。
從難度上來看,主要是兩個方面,一是兩個三葉片轉子在轉動時,必須挨的足夠近,按照現代標準,怎麼也要達到一毫米以內的接近距離,同時還得保證不會發生磕碰。
另外就是轉子與機殼之間的間隙也不能太大,否則會降低鼓風效率。
就轉子本身來說,和齒輪一樣,都是透過鑄造製備,然後打磨成型,其自身品質,仍需不斷摸索改進。
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從目前的進展來看,鼓風原型機已經迭代了五六版了,風速表現還湊合,給制鐵作坊的小型鍊鐵爐加熱,應該問題不大。
在使用方面,問題和蒸汽機一樣,就是較高的故障率,對應用環節會產生不小的困擾。
因此,工業部這邊在短期無法提升裝置品質的情況下,採取了兩項應對方案,一是對制鐵作坊實行雙裝置配置,確保一臺出問題,可以馬上替換。
二是配備一定數量的現場維護人員,確保在裝置出問題的時候,能夠及時得到維修。
總之,剛開始應用的時候,肯定會問題不斷,作坊那邊也要有心理準備,別一出問題就嚷嚷,反而壞了咱們名聲。
最後,林志剛感慨地作出總結,先不論古代這種落後的工業基礎,即便是有各項現代技術加持的咱們,也需一步一個腳印地慢慢實踐,才能將工業水平不斷提升上來。
先輩們曾經走過的路,咱們雖然不用次次繞彎,但在直行路上,海量資料的積累、測量手段的改進,以及各種工器具的製備,都是一場漫長而艱苦的長征。
聽林志剛絮叨半天,大部分人都是半懂不懂,像曹廷義、劉方等燕朝人,基本都處在懵圈狀態,根本不知道林總到底在說些啥。
僅有處於核心的數位華興人,才明白林志剛所說的艱苦,到底蘊含了多少無奈和煎熬。
誰也沒有點石成金的本事。
:()華興傳奇